“煉化燃料氣互供以來,僅10月一個月,裝置噸氨天然氣單耗下降11.44標準立方米,綜合能耗下降0.39吉焦,對裝置冬季穩產保運發揮了推動作用?!苯?,寧夏石化公司化肥一部技術員許承寶在對標生產指標時算了一筆賬。
寧夏石化公司45/80國產化大化肥裝置是以天然氣為原料的化肥生產裝置,為做好裝置越冬生產工作,寧夏石化公司化肥一部統籌兼顧、超前謀劃,打出技術攻關、優化流程、創新妙招等“組合拳”節約天然氣用量,實現原料氣節能降耗的目標。
技術創新降能耗
該公司化肥一部以技術創新為提質增效驅動力,與科技處聯合開展創新攻關,完成了合成氨裝置氫回收單元分離膜國產化的技術改造,以提高膜系統出口氫含量。經過實際運行和優化調節,氫回收高壓氫氣的純度提高到87%左右,低壓氫氣的純度提高到75%左右,噸氨天然氣單耗顯著降低。
此外,該部通過投用先進過程控制系統(APC),使一段爐出口溫度、水碳比、合成塔床層溫度、尿素氨碳比等關鍵參數波動偏差降幅達到了50%以上。截至目前,化肥裝置平穩率達到99.75%,實現了高頻報警為零的目標,為裝置冬季節能保供奠定了基礎。
聯合攻關提效益
今年,化肥、煉油裝置開展聯合攻關,將煉油燃料氣引入轉化一段爐燃料氣系統,置換出部分燃料天然氣,以降低噸氨天然氣消耗。
從5月開始,隨著煉油燃料氣供應量不斷增加,引入一段爐燃料氣量隨之增加,噸氨天然氣消耗持續降低并穩定在1065標準立方米以下,在實現煉化一體化管理的同時,完成了冬季天然氣降耗保供的目標。截至目前,化肥裝置共計引入使用煉油燃料氣量1681萬立方米,緩解了冬季裝置天然氣用量緊張的局面。
優化運行省用量
該公司化肥一部聚焦裝置優化運行,開展“揭榜掛帥”解難題活動,成立攻關小組,將一段爐爐膛氧含量降至1.5%~2.0%,水碳比調整到3∶0,實現了每天節約天然氣1500標準立方米的目標。他們通過解決高壓蒸汽減壓閥PIC8023B卡澀問題,調整平衡蒸汽管網,將中壓蒸汽管網放空閥從15%逐步關小至5%左右,每小時可節約蒸汽10噸左右,減少了天然氣用量。
此外,圍繞冬季裝置節能降耗,化肥一部從噸氨天然氣消耗、氨產量、尿素產量、平穩率、報警率、噸尿素水耗等多個方面細化指標,開展“提質增效”勞動競賽活動,持續優化裝置運行能力,使噸氨天然氣消耗、尿素氨耗等能耗指標創歷史最好水平,為裝置越冬生產打下堅實基礎。
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