減少現場操作檢修作業頻次、避免不必要的資源浪費、夯實安全環?;A、提升裝置運行效率……今年以來,巨化集團圍繞打造“數字石化基地”目標,通過采用精良裝備加快推進“零備機”改造,最大限度降低人的不安全行為和物的不安全狀態,全面提升裝置本質安全和綠色高效運行水平。截至目前,巨化集團已有21套裝置實現“零備機”上線運行,裝置故障率大幅度下降,節能增效成效顯著。
巨化集團黨委書記、董事長周黎旸強調,“零備機”是解決檢修頻次高問題的關鍵,目的是通過精良裝備和精益維護,降低檢修作業量,為“零手動”改造更好地支撐賦能,提高運行效率,創造更大價值。
將不可能變為可能
從員工定時巡檢到數字“e人”紅外線巡檢、從隔三差五的突發性檢修到計劃性檢修,寧化公司正丙醇裝置是巨化集團第一套“零備機”裝置盆景,至今已平穩運行90余天,不僅有效降低了生產成本、釋放了人力資源,而且進一步提升了裝置本質安全水平。
“起初,員工們對‘零備機’改造有點擔憂,覺得不太可能完成,反而會增加工作量。但事實證明,‘零備機’通過采購先進裝備、優質工件后,動設備完好率由原來的76%提升到96%,計劃檢修率由原來的40%變為98.5%?!銈錂C’讓員工操作強度大幅降低,大家切實感受到數字化改革帶來的巨大變化?!本藁瘓F首席工程師、寧化公司副總工程師吳剛說。如今,寧化公司新老裝置都在積極推進“零備機”改造,目前已有5套上線運行。
如果說寧化公司的“零備機”改造為企業高質量發展注入了強勁動能,那么石化材料事業部環己酮車間“零備機”改造則讓老裝置迎來了第二春。
1985年建成的環己酮裝置總給人“低老舊”的印象。然而,車間乘著數字化改革東風,依據實際工藝狀況匹配最佳設備,讓原系統裝置實現了鳳凰涅槃,不僅有效解決了經常性突發檢修問題,還實現了原系統整體經濟運行效能的跨越提升。
“設備的迭代升級讓裝置穩定運行周期持續拉長,現在兩三個月不檢修是很平常的事了?!闭勂鸹A設備改造,環己酮車間員工贊不絕口。目前,集團設備檢維修頻次由105次/年下降到3次/年;利用氧化尾氣中的熱能和動能制取副產蒸汽和膨脹發電,實現循環利用、綠色排放;車間憑借豐碩的改造果實,打造出了集團首家老裝置“零備機”改造盆景,讓干部職工體驗到并更加篤信“零備機”創造的價值。
將“多檢修”變為“精維護”
與維護相比,檢修不僅耗時耗力,還會因作業產生一定的風險,造成能耗、物耗、人力資源的浪費。在氟化公司副總經理兼五車間主任胡曉偉看來,實現“零備機”改造不僅可以有效減少檢修頻次,避免檢修過程中的損耗和人力高投入,同時可以通過精良裝備的提升和精維護,確保裝置長周期安全穩定運行。
該事業部五車間是“零備機”改造試點單位。自上半年實施“零備機”改造以來,車間對容易出問題的設備進行攻關,對關鍵設備材質、選型展開優化,通過采取“高端裝備+精良維護+專業管理+最優工藝”的措施,最終完成“零備機”改造。目前,車間零備機率達到86.5%,設備檢修費用同比下降45萬元,現場靜態設備實現了無泄漏標準,全部設備完好率高于99%,主要設備完好率達到100%。
“‘零備機’突破了傳統化工行業‘一開一備’的生產模式,是未來工廠重要的一環?!焙鷷詡M懷信心地說,“如今我們通過加強日常的‘精維護’工作,可以有效確保各臺設備健康安全穩定運行,在提高運行質量的同時降低人員勞動強度?!?/p>
走進氟聚合物事業部2R22裝置現場,事業部機動部部長夏汝焱正在認真檢查設備運行狀態,并與裝置技術人員不斷調整精維護方案。他說,自從該裝置實現“零備機”后,現場檢修作業大幅度下降,但要保持裝置的長周期安全穩定運行,精維護是關鍵保障。
“目前我們事業部有7套裝置正在進行‘零備機’改造,我們在改造過程中不斷總結經驗、優化方法,通過加強對各節點質量的把控,確保項目順利實施?!毕娜觎捅硎?,為提高“零備機”裝置運行穩定性,事業部明確設備維護職責,突出發揮班組一線維護保障作用。同時,事業部還組織崗位員工開展設備維護技能培訓,讓員工準確掌握設備維護要點,提高班組設備維護能力,確保運行設備的性能完好率。
將“減值”變為“增值”
數字化改革的初衷是更好地創造價值,“零備機”改造亦是如此。
設備存在缺陷不僅意味著安全風險隱患,更會導致整套生產裝置的不穩定甚至停車檢修,在此過程中造成的產量、能耗損失和人力物力投入就是一個“減值”的過程。通過“零備機”實現裝備精良化,不僅確保了裝置長周期安全穩定運行,還提升效率和減少人力物力投入,給生產帶來了“增值”效應。
今年以來,氯堿新材料事業部秉持精益六西格瑪管理理念,完成了精良裝備、電子報表、電子巡檢等改善項目,全力推進裝置“零備機”改造,實現從“一線智能化”到“運營智能化”的升級。
改造過程中,該事業部從機、電、儀、藝各專業著手開始梳理提升,通過更換容易出現問題的硬件,同時對關鍵設備的材質、選型進行優化,取得良好成效。離子膜車間新干燥硫酸泵由16臺減少到3臺,從以往的平均3個月檢修一次到2年免檢,節約了大量安環資源和人力資源?!半m然‘零備機’改造提升了設備采購成本,但精良裝備實現了高質量、精維護,通過算‘經濟賬’‘長遠賬’,改造后的設備反而‘增值’不少?!睓C動科科長劉啟新說。
“增值”帶來的不僅是經濟效益,還有安全環保效益。精細化工事業部在實現全部裝置“零手動”改造的基礎上,通過“零備機”改造,進一步消除人的不安全行為和物的不安全狀態,夯實安全環?;??!啊銈錂C’是‘零手動’的保障和支撐。我們目前已實現2套裝置‘零備機’改造,裝置工藝平穩率得到進一步提升,報警數量大幅下降,為企業安全生產亮出了‘健康碼’?!痹撌聵I部機動部副部長李鋒表示,下一步,事業部將不斷強化電、儀的精良裝備提升,進一步織密數字化安全“防護網”,讓隱患無處可藏。
近日,從陜西省延安市5G創新發展和企業數字化轉型推進會傳出消息,延長石油煉化公司所屬延安石油化工廠、天然氣股份有限公司獲“延安市數字化轉型示范企業”稱號。
9月13日,湖北省發布的《湖北數字經濟強省三年行動計劃(2022~2024年)》(下稱《行動計劃》)提出,到2024年底,數字經濟核心產業增加值實現翻番,達到5500億元,力爭達到5800億元,基...